今年年初以來,選煤中心牢牢抓住創新這個“牛鼻子”,讓科技賦能洗選生產,通過工藝、設備、技術創新,形成解決制約洗煤生產的瓶頸和短板的真招實招,讓烏金“顆粒歸倉”,不斷助力企業提質增效。
浮選工藝改造,資源吃干榨凈
“實施二次浮選工藝改造后,提升了浮選系統處理能力及浮選效率。根據測算,綜合精煤產率提高了1.18%。”看著眼前高速運轉的浮選生產裝備,該中心孔莊廠廠長許斌算起了經濟賬。
長期以來,孔莊廠采用404號浮選機作為一次浮選,403號浮選機作為二次浮選。隨著井下煤質的變化,現有的浮選處理能力已經不足,造成生產效率下降、浮選指標穩定性差、職工勞動強度較大。“孔莊廠原來采用的是人工加藥的方式,浮選司機需要自行操作9個手動閥、3個電動閥以及兩臺絮凝劑攪拌機構,操作極為繁瑣,加藥量也無法確保穩定。”許斌指出系統存在的問題。
許斌帶頭成立了孔莊廠技術攻關小組,反復深入現場,開展攻關,進一步提高生產效率,穩定產品質量,降低職工勞動強度。
“改造后,浮選系統實現了煤泥浮選表面改質處理和二次浮選工藝優化,浮選精煤灰分平均值達到8.59%,增加經濟效益800多萬元。”攻堅小組成員吳金芮說。
穿流式壓濾機,壓出效率效益
該中心姚橋廠浮精脫水設備為3臺快開壓濾機,設備運行多年,電控及液壓系統出現不同程度老化,故障頻發,對浮精脫水作業造成較大影響,嚴重影響了精煤產品的銷售。
完善浮選精煤脫水工藝、降低浮選精煤水分迫在眉睫。姚橋廠成立了技術攻關小組,對壓濾機進行反復分析、查詢線路等,最終決定將原有快開壓濾機更新改造成3臺HAZG450/2000U型單室進料空氣穿流隔膜壓濾機,形成3臺穿流式壓濾機的浮精脫水設備組。
“改造完成后,浮精脫水處理能力有效提升,實測估算每臺1個循環產出約8噸精煤,處理能力提升了60%。兩臺穿流式壓濾機相當于3臺以上快開壓濾機的處理能力。”姚橋廠廠長王明全的一本賬算得明明白白,“使用穿流式壓濾機后,穿流式壓濾機浮精濾餅水分遠低于快開壓濾機,綜合精煤水分降幅明顯,可謂一舉多得。”
自動化裝車,優化崗位減人提效
“原來我們在裝車時需要高度集中,不但要控制溜槽、鐵牛、平車器等設備,還要時刻觀察車輛、煤量情況,稍有失誤都會造成裝車事故。”姚橋廠副廠長鄭永剛列舉傳統裝車存在的問題,“同時,還存在裝車勞動強度大、看守崗位人員多、存在安全隱患等問題。人工裝車還容易導致煤炭的散落和下料不均勻,增加了后續處理的時間與成本。”
如何改變這一局面,實現減員提效?
面對難題,該中心積極組織人員進行技術攻關。改造后,系統實現了對設備的一鍵啟動,雙道同時運行裝車,過程無須人工干預,全自動智能裝車控制。
“智能裝車系統的核心優勢在于其高度自動化和智能化。系統能夠精準計算貨物的擺放方式,充分利用?車廂空間。同時,還能夠對車輛位置、車輛特征、貨物裝載狀態等關鍵信息建模分析,綜合判斷最佳控制策略?。火車裝車、平車一次性通過,避免往復式平車。”王明全介紹道,“原來每個裝車班組中負責給料裝車的相關操作人員為每班6到7人,技術改造后可減員至每班3人,降低了勞動強度。采用智能裝車技術后,每年可降低人員成本33萬元。”